伴随着纺纱设备整体效率的提高,人们对精梳机也提出了更高的要求。纺纱企业的技术人员将目完放在精梳设备细微处,期望通过改进增加设备的使用寿命,提升产品质量。
改进连杆结构
预防轴衬连杆松动
连杆是精梳机上用于连接摇杆和摆臂的传动零件,每台2件。经过长时间的高速运转,连杆结构中镶嵌的轴衬简单松动,影响精梳机工作的稳定性,为了保证精梳机的正常运行,我们对连杆结构进行了改进。
目前广泛使用的精梳机连杆材料为40Cr,轴衬的材料为ZCuSn5Pb5Zn5。轴衬和连杆后整理完后进行组装,在组装前两零件要求选配,过盈量为0.03毫米~0.04毫米,装配工艺为:把轴衬压入连杆2-Φ26Js7(+0.11-0.11)孔内→磨两平面→精镗2-Φ20G6孔。由于轴衬的材料较软,在装配时,轴衬往往会被挤下一层,不能保证过盈量(0.03毫米~0.04毫米),在长时间运转后,简单发生松动现象,影响精梳机的正常运转。
改进后的连杆结合件增加了螺钉紧固结构,达到了非常好的效果。连杆组合件的装配工艺为:选配连杆和轴衬,要求过盈量0.03毫米~0.04毫米→将轴衬压入连杆2-Φ26Js7(+0.11-0.11)孔内→钻攻4-M6螺孔→用4-M6×6螺钉紧固轴衬→剩余孔口部分焊平→外表面打磨完滑→磨两平面→精镗2-Φ20G6孔。
原结构在组装时轴衬稍有偏斜,过盈量就难以保证,轴衬简单松动。但当2-Φ20G6的孔镗大后,可以将轴衬挤压出,重新压入轴衬后再后整理,降低了零件的报废率。
改进后的结构在2-Φ20G6的孔镗大后,轴衬不能压出,零件只能报废,不能再利用。但此结构在机器长期运转后,轴衬和连杆不会发生松动,可保证机器的正常运行。
通过对连杆结构的改进,精梳机在长期高速运转后,轴衬和连杆不再发生松动问题,减少了用户的更换时间及花费,使精梳机在市场中更具有竞争力。□山西经纬合力机械制造有限公司胡站英
加装可编程操作器
设计精梳操作系统
E7/5精梳机是20世纪90年代瑞士站达生产的一种机型,目前仍在许多布料企业中应用。在生产实际中一些企业发觉,该机的继电器操作系统存在以下几个问题:一是操作线路复杂,因定时器、继电器、限位开关较多,导致操作柜外形庞大,内部接线复杂;二是可靠性差,由于触点多且寿命短,接触不良直接影响设备的可靠性;三是维护不便,由于线路复杂,且有些继电器在市场上很难买到,给维修带来不便,影响生产。因此,对其进行改造势在必行。
根据工艺要求,在不改变原来机械结构和动作顺序的基础上,用可编程操作器代替原来操作柜中的继电器,其主要问题是可编程操作器的选用。
根据操作要求和各部分的动作情况确定可编程操作器的输入、输出信号点数,从而确定其机型。由设备的动作要求可知,精梳机道夫传动及喂棉棍同步进行并不需要经常连续工作,而是一种简单的转速给定变换。
从降低电气操作系统成本的角度来说,可采纳输出模块的继电器接点在外部实现,省去模/数和数/模转换块。这样,可编程操作器只需配置开关量输入/输出模块,输入信号来自操作板上的按钮开关、故障检测开关、门限开关等;输出信号来自操作板上的指示灯、速度转换切点、故障代码传递等。
其它,由于可编程操作器采纳软件操作,可以用通用型变频器和一般Y系列电机代替原双速子母电机。在主电路图上,可编程操作器的3L+和Q1.1接变频器的DCM和FWD,操作正转运行端子;Q0.7接变频器的多功能输入端子M11,操作低速和点动;Q1.0接变频器的多功能输入端子M12,操作电机的高速;原来的机械制动改成变频器进行停机直流制动。
改进设计后,机器的性能得到明显改善。首先是启动平稳,幸免了冲击,提高了可靠性。一般可编程操作器的抗干扰能力可达1000V、1US的脉冲的冲击,平均无故障工作时间可达5万~10万小时。
第二是降低了能耗。由于双子母电机结构复杂,长时间使用后电气性能下降,耗电量很大。改造后,实际运行电流和功率大大降低,可达30%~40%。
第三是提高安了全性,维护简单、方便。由于变频器对电机的多重爱护(过电流爱护、过载爱护、过压爱护等)作用,当外界运行条件改变、负载发生变化或变频器内部发生故障时,可幸免电机损坏。复杂的布线被可编程操作器中的程序所代替,运行花费和维修费减少,工作稳定,故障率低,可以达到节能降耗、提高效率的目的。
(河北科技大学机械工程学院 刘顺芳)
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